类滞流改善案
参考资料:
铸造疵病分析,中华民国铸造学会 编印中华民国七十四年九月版。
精密铸造钢铸件疵病之分析与对策。
问题:
品管探伤试验过程发现轧板50*413出现于两侧存在内部气孔,如图:
另40厚以下者,检验暂未发现, 距边约
50-60mm
而50厚则每一块都或多或少的
存在此现象。 气孔
分析:
由于坯锭全部为150*400的结晶器,且皆为轧制工艺,虽然不是加工过程造成,当自铸造疵病检讨原因。
因内部孔洞出现位置具有规律性,故可排除气孔现象。
基于该规格长方形坯锭截面积比较大且两侧距离石墨下引口较远,怀疑在冷却过程中,可能存在铜水补充速度略小于冷却结晶速度,进而使坯锭出现介于冷接(Cold Abut)和滞流(Micron)之间的不完全充填现象。
建议:
由于冶炼温度范围存在限制,铜水的流动性也相对有限,建议从改善流路系统考虑:
使用辅助流道,提升铜水补充速度。即可由原石墨单下引嘴,改成石墨三下引嘴,据说山东便生产该石墨嘴而且价格便宜。
改铸大规格圆形坯锭,减短周边至石墨嘴的距离,缩短周边铜水补充时间。
注:此法具有一个不利效果,因铜水流量为改变,故铜水补充凝固的速度仍有限,引起坯锭密度较低(即比较疏松),须完全依赖后加工变形量,即加工量增加。 意味着成本增幅较大。